淮安泡沫渣抑制剂长期供应
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转炉在吹炼中时而会出现喷溅现象,不仅使钢铁料消耗高、且热损失大。为了抑制喷溅,在出现喷溅征兆前或者刚出现喷溅时加入“转炉泡沫渣抑制剂”,随即与炉渣快速反应,降低炉渣粘度、xc泡沫渣低渣中(FeO),减缓C-O反应,使泡沫渣中的金属液滴沉降,可有效抑制喷溅、防止氧枪粘渣、减少溢渣的金属损失。泡沫渣抑制剂使用方法简单、使用效果显著,且不改变操作工艺。
使用方法:
1、在吹炼过程中出现喷溅征兆前或者刚出现喷溅时从高位料仓加入“泡沫渣抑制剂”。
2、加入量为每批0.8-2kg/t。
使用效果:
转炉泡沫抑制剂是转炉工艺过程中的必然产物。由于转炉泡沫渣的喷溅在转炉生产过程中时有发生。转炉泡沫渣喷溅发生的频率主要取决于转炉的容比、供氧强度和操作者的水平。一般情况下,转炉泡沫渣喷溅将造成1.5%的热量损失;5-10%的造渣料的损失、2-4kg/t.s的金属损失。如果采用转炉泡沫抑制剂,且使用得当,可以降低约5kg/t造渣料、约3kg/t.s金属消耗,吨钢成本可降低2-4元。
转炉炼渣钢出现喷溅的原因
喷溅在转炉炼钢过程中很常见,炉内钢水的密度约为7.0t/m3,炉渣的密度约为3.2t/m3,熔渣覆盖于钢水上面,在1470℃以下碳氧反应受抑制,而在1470℃以上时能顺利进行,如果操作不当,(如二批渣料加得不合适等)就会使熔渣温度聚降到1470℃以下,供氧造成熔渣中(FeO)富集,而后随着温度升高至1470℃以上,碳氧激烈反应,瞬时产生大量CO气体,炉渣严重泡沫化,由于CO气体来不及排出,而造成爆发性喷溅。
减轻喷溅措施
为了控制炉内碳氧反应速度,减轻炉渣喷溅,目前解决方法有:一是通过改变抢位及供氧制度,但是采用该方法一般泄后于反应,属于补救措施,效果不理想;二适时改变炉渣成分,在出现喷溅征兆前或者刚出现喷溅时加入泡沫渣抑制剂,随即与炉渣快速反应,增加炉渣黏度,降低泡沫渣中(FeO)含量,减缓C-O反应,使泡沫渣中的金属液滴沉降,可有效抑制喷溅现象的发生。综合考虑,决定采用泡沫渣抑制剂来减轻喷溅现象的发生。根据吹炼过程中渣中CaO含量对转炉渣黏度和熔点的影响可知,CaO含量升高影响炉渣黏度升高,因此设计抑制剂成分时应加入一定量的CaO,同时加入易燃易挥发的物质,有利于xc滞留在炉渣中的CO气泡。
泡沫渣抑制剂产品特点
转炉在吹炼中会出现喷溅现象,不仅使钢铁料消耗高、且热量损失大。为了抑制喷溅,安阳华泰冶金炉料有限公司开发了“转炉泡沫渣抑制剂”。在出现喷溅征兆前或者刚出现喷溅时加入“转炉泡沫渣抑制剂”,随即与炉渣快速反应,降低炉渣粘度、xc泡沫渣低渣中(FeO),减缓C-O反应,使泡沫渣中的金属液滴沉降,可有效抑制喷溅、防止氧枪粘渣、减少溢渣的金属损失。泡沫渣抑制剂使用方法简单、使用效果显著,且不改变操作工艺。
泡沫渣抑制剂
项目
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固定碳%
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挥发份-灰分%
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松堆密度g/cm3
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发热量Cal/kg
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燃点
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指标
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>2.0
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>75.0
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<1.5
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>700
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>350
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